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不銹鋼管廠高爐沖渣水余熱利用

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-04-07 次瀏覽

為了利用高爐沖渣水的低溫余熱資源和解決礦業(yè)公司燃煤鍋爐禁用后熱源需求問題,不銹鋼管廠通過精密過濾、高效換熱及合理阻垢等技術(shù)方案,提取高爐沖渣水余熱用于居民供暖,成功解決了沖渣水難于利用、易堵塞、易結(jié)垢問題。實(shí)現(xiàn)年節(jié)能23383tce,年減少CO2的排放量約58458t,減少SO2的排放量354t,符合國家節(jié)能減排政策,同時(shí)供熱創(chuàng)效收入1600余萬元,社會、經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

目前已得到開發(fā)利用,并涌現(xiàn)出較多的成功案例。

首鋼礦業(yè)公司南區(qū)居民生活區(qū)和生產(chǎn)廠區(qū)近鄰不銹鋼管廠,礦業(yè)公司南區(qū)居民生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)總采暖面積約98.4m2,最大熱負(fù)荷需求為85.56MW,由小型燃煤鍋爐(414/h,135t/h)及燒結(jié)余熱鍋爐供暖。為徹底根治京津冀地區(qū)環(huán)境污染問題,國家及地方各級政府出臺了一系列環(huán)保高壓政策,礦業(yè)公司南區(qū)供暖環(huán)保形勢日益嚴(yán)峻,燃煤鍋爐面臨淘汰或進(jìn)一步環(huán)保治理的局面。

不銹鋼管廠2號高爐沖渣水余熱利用系統(tǒng)已于201410月建成投入使用,主要用于遷鋼廠區(qū)生產(chǎn)廠房及控制室和辦公室冬季采暖,成功解決了高爐沖渣水的易堵塞、易結(jié)垢問題,并取得了良好的運(yùn)行效果。為避免在原鍋爐系統(tǒng)投入大量的改造資金,不銹鋼管廠1號、3號高爐沖渣水余熱資源進(jìn)行了開發(fā)利用,徹底取消礦業(yè)公司南區(qū)燃煤鍋爐,解決首鋼礦業(yè)公司冬季供暖問題。

1不銹鋼管廠高爐沖渣水余熱資源現(xiàn)狀

不銹鋼管廠現(xiàn)有高爐3座,其中1號、2號高爐容量為2650m3,3號高爐容量為4000m3,均采用明特法水沖渣處理工藝,工藝流程如圖1所示。高爐熔渣與鐵水分離后,經(jīng)渣溝進(jìn)入熔渣?;瘏^(qū),水渣沖制箱噴出的高速水流使熔渣水淬?;鋮s。爐渣在水渣溝內(nèi)進(jìn)一步?;彌_后,流入裝有水渣分離器的攪籠池中,由帶有螺旋葉片的攪籠機(jī)(也稱螺旋機(jī))將水渣混合物中的爐渣分離出來,經(jīng)脫水后成為干渣。干渣由皮帶機(jī)輸送到堆場,外運(yùn)銷售。過濾器將沖渣水過濾成干凈水,送入貯水池和吸水井,再抽回沖制箱循環(huán)使用。

不銹鋼管廠2號高爐沖渣水余熱回收利用項(xiàng)目已成功解決了腐蝕和結(jié)垢問題,為1號、3號高爐沖渣水余熱利用提供了詳實(shí)技術(shù)依據(jù)。高爐沖渣水進(jìn)人吸水井的平均溫度在70~80℃之間,完全可以利用該技術(shù)工藝提取出60~70℃的二次熱水用于居民供暖。

2不銹鋼管廠高爐沖渣水供暖方案

2.1礦業(yè)公司南區(qū)熱負(fù)荷需求

首鋼礦業(yè)公司南區(qū)生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)采暖面積合計(jì)98.4m2,其中居民生活區(qū)為80.3m2,廠礦生產(chǎn)區(qū)為18.1m2。用戶大多為車間廠房、辦公室、職工住宅等舊有建筑,無節(jié)能保溫措施。因此,考慮多方面因素確定各類建筑采暖熱指標(biāo)為:廠區(qū)(廠房和辦公)綜合熱指標(biāo)為100~180W/m2,住宅建筑綜合熱指標(biāo)為50~70W/m2,公共建筑綜合熱指標(biāo)80~140W/m2,冬季熱負(fù)荷需求合計(jì)為85.56MW。

2.2供暖改造方案實(shí)施

2.2.1高爐沖渣水余熱熱量計(jì)算

高爐渣主要成分為二氧化硅、氧化鈣、氧化鎂、氧化鋁和少量的二氧化鈦、單質(zhì)硫以及微量的氧化亞鐵,根據(jù)1號、3號高爐的實(shí)際生產(chǎn)情況,對爐渣成分進(jìn)行成分分析如表1所示,1號高爐日產(chǎn)鐵水6200t,3號高爐日產(chǎn)鐵水9350t,取爐渣熱焙值為1800kJ/kg,渣鐵比為0.3

由表1可知,1號、3號高爐爐渣各主要成分近似相同,通過取樣對爐渣成分進(jìn)行差式掃描量熱法分析可得爐渣比熱約為0.878kJ/kg℃)。

根據(jù)熱平衡原理,高爐沖渣水系統(tǒng)的熱平衡關(guān)系為:

Qm+Qm=Qm+Q+Q1+Q2+Q。+Q。

式中:Qan為爐渣熱量,kJ/h;Qm為補(bǔ)水熱量,kJ/h;Q.為沖渣水的熱量,kJ/h;Q.為渣帶走的熱量,kJ/h;Qs1為沖渣水池水面蒸發(fā)帶走的熱量,kJ/h;Q2為沖渣水池壁面散熱量,kJ/h;Q。

為冷卻塔帶走的熱量,kJ/h;Q。為出渣期間沖渣水升溫的熱量,kJ/h。

理論上,冷卻塔帶走的熱量可以作為供暖余熱熱源總量。經(jīng)計(jì)算1號高爐沖渣水外供熱量為32.8MW,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,3號高爐沖渣水外供熱量為51.5MW,合計(jì)總供熱量為84.3MW,可基本滿足礦業(yè)公司負(fù)荷需求。

2.2.2熱源負(fù)荷匹配

為縮短采暖水輸送管線長度,減少?zèng)_渣水熱損失,節(jié)省投資,在1號、3號高爐沖渣水池附近分別建設(shè)1座換熱站,各自單獨(dú)鋪設(shè)采暖管線接入原有鍋爐房;由1號高爐沖渣水換熱站負(fù)責(zé)35Vh燃煤鍋爐房采暖用戶,由3號高爐沖渣水換熱站負(fù)責(zé)414t/h燃煤鍋爐房采暖用戶。換熱站供熱負(fù)荷分配如表2所示。

由表2可以看出,實(shí)際供熱量的穩(wěn)態(tài)計(jì)算值稍有虧欠。但是,實(shí)際供暖期室外溫度是變化的,此種負(fù)荷分配可滿足采暖期絕大部分時(shí)間用戶熱負(fù)荷需求,在最冷月以及極寒天氣不能完全保證采暖熱負(fù)荷需求,因此,在最冷月內(nèi)設(shè)計(jì)備用的蒸汽換熱器少量補(bǔ)熱,以保證最冷月的采暖用戶使用要求。

2.2.3采暖工藝流程

不銹鋼管廠1號、3號高爐沖渣水池附近分別建設(shè)一座換熱站,主要設(shè)備包括:高爐沖渣水專用過濾機(jī)組、渣水專用換熱器、過濾器配套設(shè)備、防結(jié)晶阻垢設(shè)備、水泵閥門系統(tǒng)設(shè)備、儀表系統(tǒng)設(shè)備和電控系統(tǒng)設(shè)備等。配套渣水換熱站建設(shè)二次采暖水外部管線供至礦業(yè)公司原有鍋爐房,換熱站通過新增外線供回水管道系統(tǒng)向礦業(yè)公司采暖用戶供應(yīng)采暖水,以滿足各個(gè)區(qū)域用戶需求,如圖2所示。

換熱站一次側(cè)水系統(tǒng)為高爐沖渣水,進(jìn)、出水溫為75、55℃,1號高爐沖渣水量為1600m3/h,3號高爐沖渣水量為2440m3/h。冬季75℃的高爐沖渣水經(jīng)提升泵進(jìn)入沖渣水專用過濾機(jī)組凈化后,通過高爐沖渣水均流泵進(jìn)人高爐沖渣水專用板式換熱器進(jìn)行換熱,換熱后沖渣水溫度降低至55℃,繼續(xù)用于高爐沖渣。為保證系統(tǒng)的正常使用,一次水系統(tǒng)過濾機(jī)組利用換熱器出口的沖渣水回水持續(xù)反沖洗,保證過濾器的正常使用及過濾效果。同時(shí),在PLC控制下,按照所需流量調(diào)整流經(jīng)換熱器的沖渣水量,自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的熱負(fù)荷,避免出現(xiàn)過冷、過熱,最大程度地節(jié)省能耗。

二次側(cè)水系統(tǒng)為采暖熱水循環(huán)系統(tǒng),進(jìn)、出水溫5070℃,1號高爐沖渣水余熱利用換熱站的采暖水循環(huán)量為1508m2/h,3號高爐沖渣水余熱利用換熱站的采暖水循環(huán)量為2366m3/h。從采暖用戶回來的50℃熱水經(jīng)除污器過濾后,再經(jīng)采暖循環(huán)水泵加壓送入換熱器吸取沖渣水余熱,加熱到70℃后經(jīng)外部管網(wǎng)送至鍋爐房采暖用戶。采暖系統(tǒng)為閉式系統(tǒng),系統(tǒng)水質(zhì)為除鹽水,與一次沖渣水由板片隔開,互不交叉,避免管道及散熱片結(jié)垢;在采暖循環(huán)泵前設(shè)置定壓補(bǔ)水系統(tǒng),采用變頻補(bǔ)水泵自動(dòng)補(bǔ)水。

為保證高爐停產(chǎn)檢修時(shí)采暖用戶的供熱需求,在換熱站內(nèi)設(shè)置汽水換熱器作為備用,采用蒸汽補(bǔ)熱時(shí)凝結(jié)水回收至補(bǔ)水箱循環(huán)利用。

2.3供暖設(shè)備選型特點(diǎn)

高爐沖渣水中含有大量渣率,有較大顆粒物,也有細(xì)微的渣棉,而且沖渣水的腐蝕性強(qiáng),濃縮倍數(shù)大,非常容易結(jié)晶和結(jié)垢,該設(shè)計(jì)采用了精密過濾、高效換熱及合理阻垢等方案。

1)過濾器。沖渣水過濾機(jī)組是關(guān)鍵設(shè)備之一,設(shè)有兩級過濾器,過濾器精度為30目,能夠有效地去除沖渣水中的渣棉、水渣等顆粒物;同時(shí)具備連續(xù)穩(wěn)定的反沖洗功能,能夠保證過濾效果,整體運(yùn)行可靠,無需定期沖洗及維護(hù)等。

2)換熱器。選用沖渣水專用板式換熱器,板片采用鈦板材料,使用納米涂層技術(shù),具有極高的耐腐蝕、磨蝕性能,能夠完全防止渣棉、硅酸鹽結(jié)垢及二氧化硅結(jié)晶體的附著,阻垢效果顯著。另外,該換熱器還具有換熱效率高、溫差小的特點(diǎn),其標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)在5℃以內(nèi)。

3不銹鋼管廠高爐沖渣水居民供暖實(shí)施效果及運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析

3.1實(shí)施效果

2015年年初該項(xiàng)目開始籌備、開工建設(shè),201510月底完成首期工程換熱站及外線管網(wǎng)施工,201511月中旬開始為礦業(yè)公司南區(qū)居民生活區(qū)供暖,次年完成礦業(yè)公司南區(qū)生產(chǎn)廠礦汽改水二期施工,自20161115日起項(xiàng)目全部建成,并正式利用高爐沖渣水余熱為礦業(yè)公司南區(qū)供暖。

該項(xiàng)目投運(yùn)至今已連續(xù)運(yùn)行4個(gè)采暖季,高爐正常生產(chǎn)時(shí)供熱穩(wěn)定、連續(xù),無堵塞情況發(fā)生,取得了較好的供熱效果。供暖期實(shí)際采暖水供回水溫度均在6050℃以上,比之前燃煤鍋爐供熱的穩(wěn)定性有了較大提升,礦業(yè)公司居民普遍反映較好,完全滿足采暖用戶需求。每個(gè)采暖季結(jié)束后,遷鋼公司對核心設(shè)備——渣水換熱機(jī)組進(jìn)行拆檢、清洗,板式換熱片內(nèi)部通道表面保持清潔光滑,基本無附著物堵塞。

3.2運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析

不銹鋼管廠利用1號、3號高爐沖渣水余熱為礦業(yè)公司南區(qū)供暖項(xiàng)目的成功應(yīng)用,結(jié)束了礦業(yè)公司燃煤供暖歷史,避免了在原鍋爐系統(tǒng)投入大量的改造資金,徹底解決了礦業(yè)公司南區(qū)熱源問題,推動(dòng)了首鋼集團(tuán)遷安地區(qū)用能結(jié)構(gòu)的整體優(yōu)化。同時(shí),實(shí)現(xiàn)年節(jié)能量23383tce,年減少CO,的排放量約58458t,減少SO,的排放量354t,符合國家節(jié)能減排政策,節(jié)能環(huán)保效果、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

首鋼礦業(yè)公司取消南區(qū)全部燃煤鍋爐(414t/h,135t/h),節(jié)省環(huán)保設(shè)施投入3981萬元,減少鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行成本1946萬元/a,避免增加脫硫運(yùn)行費(fèi)用340萬元/a,減少排污費(fèi)200萬元/a。不銹鋼管廠參照當(dāng)?shù)厥姓用窆┡瘍r(jià)格,每年供熱創(chuàng)效收入1600余萬元。

遷鋼公司高爐沖渣水余熱利用還存在以下不足之處:

1)該項(xiàng)目運(yùn)行后沖渣水溫度偏低,尤其3號高爐天氣寒冷時(shí)需要補(bǔ)充蒸汽維持供水溫度。

2)目前高爐沖渣水余熱利用仍局限于冬季采暖,非采暖季節(jié)沒有經(jīng)濟(jì)合理的利用途徑,造成余熱資源持續(xù)浪費(fèi)。

4結(jié)語

回收利用高爐沖渣水余熱用于生活供暖,是一項(xiàng)技術(shù)成熟、工藝完善、效果顯著的節(jié)能和環(huán)保技術(shù),可有效回收不銹鋼管廠高爐沖渣水低溫余熱資源。但在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中,需要同步考慮熱源和供暖熱量需求的合理匹配,以及系統(tǒng)管線水力計(jì)算等問題,在最大限度地回收高爐沖渣水熱量的同時(shí),可穩(wěn)定并提高供暖質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。